2023年研制总结报告编写注意(4篇)
“报告”使用范围很广,按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。那么什么样的报告才是有效的呢?下面是小编为大家带来的报告优秀范文,希望大家可以喜欢。
研制总结报告编写注意篇一
军用大功率多功能充电器方案是依据目前军用车载电池充电器的需求状况基础上制定的。目前军中广泛使用的军用大功率多功能充电器存在体积庞大,笨重不易携带的缺点。
蓄电池主要有铅酸蓄电池、密封铅酸蓄电池、双极铅酸蓄电池、镍镉蓄电池、镍氢蓄电池、钠硫蓄电池、锂电池等,其各有优缺点。铅酸电池的优点便宜、可靠、易得、可回收,缺点在于能量密度低,需加水。
在大型蓄电池组中,密封铅酸电池有着成本低廉,无需维护等优点,因此现在的大型蓄电池组很多都是采用密封铅酸蓄电池。本项目研制的充电器也是针对铅酸电池的,同时也适用于对密封和开口式电池、同等容量的较大功率镍氢、镍镉电池充电。1.2 研制任务的由来
为了便于野外行军携带,军用大功率多功能充电器在保证性能的前提下,体积和重量要求越小越好。但目前军用广泛使用的军用大功率多功能充电器普遍体积庞大,笨重不易携带。为了适应目前野外行军作战的需要,528厂承担了军用大功率多功能充电器研制的任务,并按照《军用大功率多功能充电器研制任务书》确定技战术指标开始研制工作。2 研制过程 2.1 初样机研制
初样机图纸于2004年6月整理完毕,同月开始初样机研制,并在2005年1月通过工厂环境试验。2.2 产品概况及组成 2.2.1 产品概况
为了便于野外行军携带,军用大功率多功能充电器在保证性能的前提下,体积减小,重量减轻。军用大功率多功能充电器具有充电激活两个工作功能,断路、短路两种保护功能。2.2.2 产品组成
系统由功率变压器、风机、大功率管
mosfet、脉宽调制器ic1524、可编程芯片max713组成。
风机用来进行散热。脉宽调制器、大功率管、功率变压器用来进行电能变换。利用可编程芯片对电池充电过程进行检测、控制,即在充电过程中,对电池的最高、最低电压、动态电阻、温升及充电过程中的特性曲线斜率(dv/dt)进行检测和综合判断,最终确定关机。关机后电池与交流电源脱离。2.3 技战术指标 2.3.1 充电时间:
正常电池充电小于5小时。应急充电及浮充电小于3小时。激活充电及电池容量检查小于15小时。
2.3.2 关机后,电池容量及温升:
对正常电池充电,关机后,电池以0.2c5率(用电池容量的0.2倍的电流放电,时间5小时)放电,有效放电电量不小于额定容量的90%。在常温下电池温升小于25℃。
2.4 环境适应性 2.4.1 温度适应性:
最高储存温度+70℃,最高工作温度+50℃。
最低储存温度-50℃,最低工作温度-40℃。2.4.2 振动、淋雨、潮湿,同一般军用电子仪器。2.4.3 电磁兼容性,同一般军用电子仪器。2.4.4 供电电源(充电器对电网的要求)
交流:187v-252v,50hz-60hz或400hz; 功率容量小于1kw。2.4.5 体积、重量、配套件: 体积:220×140×80(约)重量:2kg(约)
配件套:输入、输出两根电缆。2.4.6 平均故障间隔时间 mtbf大于1000小时。
2.4.7 连续工作时间:4小时 3 关键技术解决措施
产品外形采用箱体结构,因为功率管在工作时发热,为保证系统正常工作,使用风机进行散热。
蓄电池的充电方式有恒压充电、恒流充电、快速充电、限流定压充电等多种充电方式。
恒压充电过程中加在蓄电池两端的充电电压始终保持保持恒定。恒压充电由于初期电流太大,对蓄电池的寿命有影响,对于密封铅酸蓄电池,甚至可能造成极板弯曲,电池报废。
恒流充电过程中流经蓄电池的电流始终保持保持恒定。在恒流充电后期,由于电流保持原有数值,大部分电流用在分解水上,于是冒气很厉害,电解液沸腾剧烈,不但消耗电能,而且对极板也不利,容易造成极板上活性物质脱落。
快速充电采用大电流脉冲充电法,以牺牲蓄电池寿命为代价,提高充电效率。
因此对密封铅酸蓄电池,采用定压限流方式充电是一种比较好的方法。限定一个最大充电电流,随着充电过程的进行,电池的电压越来越高,充电电流随之越来越小,这种充电方法能使蓄电池工作在非常良好的状态。
max713是一种镍镉/镍氢蓄电池快速充电器,在检测到(dv/dt)变负时,快速充电模式应被终止。max713能充电1到16节电池,具有线性或开关模式功率控制,对于线性模式功率控制,蓄电池充电时能同时给蓄电池负载供电;具有根据电压坡度、温度或时间三种方式截止快速充电,并自动从快速充电转到点滴式充电的功能;当不充电时在蓄电池上的最大漏电流为5ma。
使用开关电源集成芯片1524进行脉宽调制。1524系军品类芯片,适用于-55℃-125℃;具有完整的pwm控制电路的功能;可为用户提供5v、50ma的直流稳压输出。
另外本方案设计具有各种操作失误保护功能。对于容量和电压的设定有一定的容错性。本方案设有激活充电方式,主要针对较大功率电池处在长期放置状态,没有按厂家规定维护,使用时电池已经严重钝化而采取的措施。4 结论
在上级机关的领导下,经过全组成员的集体努力,军用大功率多功能充电器研制工作已基本完成。
军用大功率多功能充电器具有以下技术特点:体积小、重量轻、功率大、安全性好、环境适应性高。
军用大功率多功能充电器产品结构合理可靠,安装使用方便,环境适应性高,具有良好的工艺性能和性能价格比,能满足研制总要求规定的技战术指标要求;试验中出现的问题解决措施已落实到图样和技术文件中,产品供货渠道畅通,能保证产品配套和质量;产品图样及技术文件齐全、完整、正确,符合标准化要求,能够满足产品质量评审要求,可以提交质量评审,敬请各位专家检查。
研制总结报告编写注意篇二
项目名称:pdh数字微波通信设备13g odu 项目编号:cso900
3研制总结报告
一、项目研制的由来与用途
2009年,随着我国正式进入3g时代,3g网络的建设将大规模的展开,各地市场对
基站互联所需的数字微波通信设备需求紧迫。应公司要求下达由无线传输研发部立项研发。
项目名称:13g数字微波通信设备室外单元(odu)项目任务的下达者:福建先创电子有限公司 开发者:杜李刚、王良、叶火桂、韩永忠、陈焕
应用场景:本产品主要用于企业网接入、基站互联、应急通信、小区接入和中继链路连接,是电信运营商以及专网用户快速部署业务和抢占市场不可缺少的产品。
参照标准和技术规范:
设计本产品时参考了以下文件:《yd/t 843-1996 ku波段中小容量数字微波接力通信技术要求和测试方法》、《yd/t 744-2009准同步数字系列(pdh)数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法》、《yd/t 13503-1992数字微波接力通信设备通用技术条件》
主要功能和特点:
产品具有体积小、重量轻、安装方便、性能优良、操作简单的特点,能适应恶劣的自然环境,并且其造型美观颜色别致和谐,与pdh数字微波通信设备室内单元(idu)配套通信系统能够为运营商和专网用户快速解决有线传输设备无法完成的业务接入。产品的技术指标符合qxc 127-2010 ct系列pdh数字微波通信设备产品标准中的要求。
二、主要指标及技术参数
表2发射性能要求
三、研制过程中进行的主要技术公关
1.结构设计
采用铝制材料,解决了腔体产生杂波和满足电路板电气性能的问题。具有坚固耐用、结构简单、易于加工等特点。2.模块部分设计
a)双工器设计采用了自主设计的腔体双工器,解决了双工器成本和高低温频漂的问题。
b)低噪声放大器采用了晶体管ne32584和安华高的低噪集成芯片ammp6220级联的方式,解决了在增益为30db时,噪声系数小于1.3,这样就保证了整机的噪声系数达到指标。
c)功放部分采用了晶体管ne32584和安华高的低噪集成芯片ammp6408级联的方
式,解决了输出最大功率大于25dbm的前提下,满足系统发射模板对线性指标的要求。其中功率检波采用双端检波方式,利用双端检波电路特点,来确保整机在高低温状态下的性能补偿.确保模块在任何环境下性能始终保持最佳。d)中频发信单元包括发信agc电路,两级20db可变范围的衰耗电路用于控制发
信功率,对射频板双端检波电压进行比较放大,控制整机输出功率调节步长1db精度可变。
e)中频控制部分采用10位a/d和纳瓦技术的pic18f4520单片机处理器通过控制
hc573 8d触发器分时的操作锁相环lmx2326和adf4113电路的使能管脚le,数据管脚data,时钟管脚clk,锁定vco频率。
f)电源采用外购模块电源,满足产品标准中电磁兼容的问题。
四、样机性能测试及试验情况
整机开发过程中样机组装测试主要技术指标符合设计要求。
本产品经过高,常,低三态实验性能指标均达设计目标要求,并由质检部再次做全
温度范围内检测,性能指标均达设计目标要求。
五、设计文件完成情况
现在完成的相关文件如下:产品标准;技术说明书;调试说明书;使用说明书;接线图;装配图;明细表和零件图。并由公司标准化部对全套设计文件审查后,产品设计文件和图纸达到了设计任务书和产品标准的要求,通过了标准化部对本产品的审查报告,符合鉴定条件,并同意提交技术鉴定会会议审查。
研制总结报告编写注意篇三
目
录 立项的背景及目的、意义........................................................................2 2 项目的进展情况........................................................................................3 3 研究经费.....................................................................................................3
3.1资金内容及计划.......................................................................................3 3.2年度发生资金额.......................................................................................4 任务目标.....................................................................................................4
4.1主要完成的研究内容:...........................................................................4 4.2主要解决的技术关键...............................................................................4 4.3主要达到的技术指标...............................................................................5 4.4试验工作面配套设备...............................................................................5
5出厂试验与测试.........................................................................................5 6国内外同类产品对比.................................................................................6 7已取得的经济效益.....................................................................................6 8主要经验与体会.........................................................................................6
1 1 立项的背景及目的、意义
随着综采技术的发展,建设高产高效综采工作面已成为各局矿提高产量和经济效益的主要手段。做为高产高效工作面的主要配套设备—大功率电牵引采煤机的水平已成为决定因素。目前国内生产的、用于高产高效工作面的电牵引采煤机存在总装机功率偏小、自动化水平低等不足,采煤机的开机率和生产能力与进口设备相比存在很大的差距。配套使用的大功率电牵引采煤机主要还是依靠进口。进口采煤机存在整机价格高、配件供应不及时、大修价格昂贵的缺点。因此,有针对性地开发研制大功率电牵引采煤机十分必要。为此,大同煤矿集团公司与国内著名采煤机设计制造商鸡西煤矿机械有限公司进行了合作,共同进行大采高采煤机开发与应用。
国外大功率电牵引采煤机的发展很快,目前国内使用的大功率电牵引采煤机多集中在神东、晋城、大同、兖州和淮南,主要机型有美国joy的6ls型、eickhoff公司的sl500型、dbt公司的ei3000型,不仅总装机功率大,而且自动化水平高。日产均在万吨以上水平。国内电牵引采煤机在近几年得到了发展,但是总体上的水平与国外进口采煤机还有很大差距。目前国内生产的采煤机不仅在结构布置、性能参数以及部件的形体尺寸等方面与美国joy公司、德国eickhoff公司等进口机型有着明显的差距,而在自动化工作面中采煤机所采用的自动控制技术、传感器技术、计算机技术、设备工况监测及故障诊断技术、采煤机自动调高技术(自动操纵)、远程通讯和集中控制技术等方面也是相差甚远。这些技术最能直观的反映出采煤机的科技含量,也是我们提高产品档次的突破口。所以,在借鉴国内外采煤机先进技术和结构的基础上,结合中国国情,自行开发研制具有国际先进水平的大功率电牵引采煤机,替代同类进口机型,用于高产高效工作面配套,以满足我国煤炭生产的需要,势在必行。
2 2 项目的进展情况
该项目是2008年开始针对坚硬煤层大采高采煤机开发进行调研,同年4月在大同煤矿集团有限责任公司进行立项,随后进行了技术论证、技术方案审查,技术参数确定和合同的签定,2010年10月完成的样机试制,11月份通过了出厂评议,并发往大同煤矿集团有限责任公司筹备工业性试验,2011年3月9日该采煤机在大同煤矿集团有限责任公司晋华宫矿进行了地面三机配套试验。并于2011年6月20日到9月30日进行了为期3个多月的工业性试验,在此期间共出煤炭52.8万吨,该采煤机在试验期间总体来说工作正常,发挥了其高产性能,并表现出截割功率大、技术参数合理、综合技术性能好、可靠性较高、电气控制和交流电牵引技术先进,自动化程度高,满足我矿现采煤层使用要求,随着采煤机的完善和我们对新型采煤机及新技术的适应与熟练驾驭,再加上管理水平的提高和开采环境的改善,我们获得更好的产量与效益。至2011年9月30日共生产103天,虽受矿井各种因素的影响,仍达到了平均日产6000t,最高日产10000t,平均月产180000t,最高月产200000t的效果,平均工效68.2t/工,最高工效113.6t/工,并保证了安全生产,取得了明显的社会经济效益。研究经费
3.1资金内容及计划
总资金(2450万元)包括如下内容:
(单位:万元)
调研咨询协作费:
攻关费用:
电控系统开发(含进口件)费:
400
样机试制费用:
2×500=1000
3
设备改造费用:
840
试验费用:
不可预见费用:
3.2年度发生资金额 2004年: 1600万元
2005年: 850万元 任务目标
4.1主要完成的研究内容:
4.1.1采用多部电机横向布置传动形式。4.1.2高自动化程度的电控系统。4.1.3满足大功率的机械传动系统。4.1.4高效率、高可靠性的液压系统。4.2主要解决的技术关键
4.2.1电控系统的开发。4.2.2各大机壳的制造攻关。4.2.3相应配套件的开发。4.2.4大功率截割部试验台的开发。
4.2.5零部件性能、寿命、质量达到国家标准和企业标准
4 4.3主要达到的技术指标
装机功率:
2×1100+2×150+200+60=2760kw 机面高度
2.487m 采高范围
3.3~6.0m 截
深:
865;
1000mm 适应倾角:
≤10° 牵引速度:
12.5m/min;m/min 牵 引 力:
1250 kn;625 kn 牵引方式:
机载式交流变频调速销轨式无链电牵引 操纵形式:
机身两端操作中间集中控制无线离机遥控
滚筒直径:
φ2.7m;φ3.0m φ3.2m 滚筒转速:
25.5r/min 过煤高度:
1.086m 配套输送机:
sgz1000/1400;sgz1250/1400; 机
重:
180t 4.4试验工作面配套设备
配套的液压支架、刮板输送机、转载机、胶带输送机、破碎机、乳化液泵站、喷雾泵站等设备均为国产设备。详细技术参数见技术研究报告的4.1节。
5出厂试验与测试
2010年10月16日按照煤炭行业标准mt/t 81-1998《滚筒采煤机 型式检验规范》,mt/t 82-1998《滚筒采煤机 出厂检验规范》的要求。详细情况见检验报告。
5 6国内外同类产品对比
将本次开发的大采高采煤机与目前国内外大功率大采高电牵引采煤机的主要技术参数进行对比,(参数表详技术研究报告的表5-1),从表中可以看出本采煤机各项技术参数指标与国外同类产品技术水平相当,处于国内同类产品领先技术水平。
7已取得的经济效益
通过开发产品每台mg1100/2760-wd型增加销售收入:918万元。每年平均销售5 台。则:年新增产值为5×918 = 4590(万元)。
通过实施大采高开采技术可多回收煤炭39.78万吨,同期多产煤炭100万吨,新增产值总计78276.8万元,新增利税55912万元,节支271.8万元。
8主要经验与体会
1、该项目的立项,是针对市场需求和抓住解决坚硬煤质截割技术关键,而开发的mg1100/2760-wdg大功率电牵引采煤机及其可派生出的新产品,经过实践证明课题研究方向是正确的、选择的技术路线是合理的、开发出的产品是适用的。
2、针对国际市场和技术发展现状结合国情而进行的技术性能、技术参数和设计方案研究与制定,使研发的大采高、大功率、电牵引、滚筒式采煤机,既有较高的可靠性,又有新颖性和技术先进性,也缩短了与国外同类型采煤机产品的差距。
3、通过这样的路线开发的产品,达到了投资少、工期短、见效快,适用性强,推广效果好,应用前景广阔。
4、在工业性试验中能发现设计、制造和使用不当而造成的问题,通过不断完善能使所开发的产品得到不断的提高,也能为再次开发提供依据。
5、在提高可靠性的基础上,实现采煤机完善的检测和监测、故障诊断、远程通讯等手
6 段,对于大型自动化采煤设备的成套及自动化工作面的创建已显得非常迫切。
2011-11-29
7
研制总结报告编写注意篇四
q/dce 01.011/27
研制总结报告
一、概述
1.产品名称、封装、特点、用途
2.主要技术指标
3.主要设计思路
4.材料、版图、工艺
5.技术先进性与创新点
二、研制过程
1.主要研制人员
2.研制进度
3.研制过程中解决的主要问题
三、研制结果
1.产品结果:
1)产品参数实测
2)封装尺寸结果
3)与竞争对手或国内外同类产品比较
2.过程结果:
1)特殊特性控制结果
2)合格率
3.成本控制结果:
1)成本
2)分析
4.质量管控结果:
1)完成的设计输出文件
2)可靠性结果
3)客户使用结果
四、经验总结:
1.产品设计与工艺特色描述
2.存在问题和改进
五、结论:
1.对比任务书完成情况:成本控制、进度控制、质量控制等
2.量产所需文件完成情况
3.可否量产